降低换热器冷端温度
,冷端温度从-168℃降至-172℃
,使空气中的二氧化碳彻底地冻结在板式换热器上
。缩短板式换热器的切换时间
,切换时间从230s缩短为180s
,减少板式换热器通道堵塞
,降低板式换热器空气流速
,减少空气夹带并从板式换热器带出固体二氧化碳
。缩短液空吸附器的使用周期
,从7天缩短为5天
,减少由于液空吸附器对二氧化碳和碳氢化合物吸入的不彻底,带入后面的液空管路,以便更好地清除
。严格控制板式换热器中部温度
,使中部温度从-98℃降至-112℃
,扩大板式换热器二氧化碳的冻结范围
。如果遇有生产系统停车
,大量排放CO2或其它碳氢化合物时
,对吸附器切换周期应再次缩短
,以保证液氧中碳氢化合物含量不超标
。对于液空吸附器和液氧吸附器
,必须确保每年检修一次
,过筛后回装
,防止硅胶粉末进入液空
、液氧管路
。
利用上塔气反吹处理空分装置液空管路堵塞故障
,为大型空分装置液空管路堵塞故障的处理提供了思路
,对于大型空分装置连续稳定运行意义匪浅
。但在处理该类故障时
,一定要充分考虑主冷液位急剧下降时
,溶解于液氧中的碳氢化合物的析出(特别是乙炔的析出)
,对于整个空分装置(特别是主冷)的安全运行具有潜在的危险性
,在处理此类故障时必须注意主冷液氧液面变化不应太剧烈
,主冷必须保持全浸操作
,如果主冷露出面积太大
,必须停止处理
。对于我厂10000m3/h空分装置
,其液空管路被二氧化碳等杂质堵塞
,虽然采取了上述预防措施
,但因主板翅式换热器冷段偏小
、液空吸附器吸附剂吸附能力下降等原因
,二氧化碳等杂质不能完全被清除
,液空堵塞现象仍先后多次发生
,公海贵宾会均用反吹予以处理
,取得了良好效果
,保障了空分装置不停车
、稳定运行,同时也为企业创造了极为可观的经济效益
。